- 知識貢獻
- 收藏
- 建材網(wǎng)友
- [106418]
-
黃石第七水泥廠粉磨電耗降低 年可多獲節(jié)電效益45萬元
- 評論:0 瀏覽:3284 發(fā)布時間:2007/3/6
日前,黃石市第七水泥廠采用新技術,在Φ1.83*7M圈流生料磨上引進烘干兼粉磨技術,使臺時產(chǎn)量由10t/h穩(wěn)定提高到22t/h,粉磨電耗大幅度降低,年可多獲節(jié)電效益45萬元。{TodayHot}
據(jù)了解,該廠Φ1.83*7M生料磨配用NHX500高效轉子式選粉機,選粉效率達80%以上,由于入磨物料水份大,磨內(nèi)結圈,糊磨現(xiàn)象嚴重,粉磨狀況惡化,磨機臺時產(chǎn)量只有10t/h左右,停窯待料時有發(fā)生,影響了工序能力的正常發(fā)揮。
為了徹底改變被動局面,該廠工程技術人員在有關水泥專家的咨詢下,通過考察驗證,引進了烘干兼粉磨技術。并對磨機內(nèi)部進行相關技術改造,適當擴大中心件及隔倉板,蓖板通風面積;合理取值磨機兩倉的有效長度;{HotTag}按照入磨物料粒度及粉磨特性優(yōu)化設計研磨體級配,一倉采取四級配球(Φ90~60),平均球徑由69mm增至73.5mm以強化對物料的沖擊破碎能力。二倉采用Φ15,Φ20,Φ25mm三種規(guī)格鋼鍛級配,平均鍛徑20mm,研磨體填充率由30~32%增至33~35%,以增加對物料的磨細功能,為選粉機多創(chuàng)造精粉。為了提高熱風對物料的烘干效率,改造了磨尾通風,收塵系統(tǒng),按熱風爐使用要求,磨內(nèi)風速必須達到3~4m/s。重新選取磨尾風機,使磨內(nèi)風速由1.06m/s增至3.86m/s。
上述方案實施后,磨機臺時產(chǎn)量由10t/h提高至22t/h,增產(chǎn)幅度>100%。噸生料粉磨電耗由29.85kwh/t降至16.73kwh/t。節(jié)電幅度達43.95%,清除了停機待料的現(xiàn)象。若以年使用七個月計,可節(jié)電107萬kwh,節(jié)能電價值達54萬元,扣除熱風爐及燃煤成本,年可多獲節(jié)電效益45萬元,技術經(jīng)濟效果顯著。